释放产能 激发动能
——重庆中烟重庆卷烟厂卷包车间2号线中支机组调试小记
王焱
日前,重庆中烟工业有限责任公司重庆卷烟厂卷包车间在完成2号线中支机组设备搬迁后,仅用17个小时便高效完成全部设备调试,创造了工厂卷包设备调试效率最好成绩。
多方协作,量体裁衣。8月下旬,2号线中支设备搬迁、安装工作还在收尾阶段,工厂就成立了车间自主调试领导小组,依托何忠烟机大师工作室、郑利锋工艺大师工作室,设备、工艺等相关部门与车间多次召开调试协调会,详细制定技术方案,细化目标任务,拟定工作进度表,预判可能出现的各类问题,完善应急预案。同时,车间选派技术过硬、经验丰富、责任心强的机械、电气维修骨干,率领青年突击队、先锋小组优秀成员参与调试。本次调试将任务逐项分解,并根据人员的特长强项,仔细斟酌、排兵布阵,初步确定了任务分工并压实责任清单,将具体工序落实到人,让擅长的人做擅长的事,为调试工作有序推进、调试效率提升打下了坚实基础。
精益改善,各个击破。调试过程中,技术人员坚持问题导向,首先以“会诊”方式进行试运行调试:针对卷烟机部分,精细定位VE、SE、MAX、YF17等各个连接处,多方排查影响产品质量的设备隐患,及时更换易损耗的零部件。针对包装机部分,对移机后的通道位置反复检查、调整;面对设备搬迁后的“水土不服”,他们迎难而上,逐步逐项研究攻关,及时纠正铝箔纸跑偏等问题,有效解决辅机CH堵塞、小包透明纸搭口跑偏等故障。同时,电气技术人员对各电机控制参数、气动阀流量与压力值进行逐一调整,多方同步确认,严格做好过程节点控制,确保调试进度按计划有序推进。
精准质控,优化管理。为确保产品质量把控到位,车间深挖设备管理潜能,安排工艺员跟机调试,实时分析工艺质量与设备精度的关联情况,全程监控调试设备产品质量,确保搬迁后的机组工艺质量稳定可控。调试完成后,经设备在线自检、工艺抽检、多功能物理指标测试,试运行产出的烟支、小包及条包质量均达到中支工艺标准。在此基础上,调试人员再次进行设备精调,进一步增强运行稳定性,保障产品高质量生产。此外,工厂还以调试为契机,积极开展车间“师带徒”活动,青年员工通过跟机调试学习,设备维修及操作技能水平得到有效提高。
勇突破、提效率,重庆卷烟厂以“追赶者精神”持续释放设备产能,推进设备管理能力提升,激发起企业高质量发展新动能。
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