10月末,云南中烟红云红河集团红河复烤厂2023年烤季开启,在复烤车间里,一台改造后的烟梗包装设备正式投入使用。随着设备轰鸣,180KG烟梗落下箱子……正好装下!负责改造项目的专项小组成员为眼前的场景欢呼起来,这标志着复烤下线长梗包装从150kg/箱变为180KG/箱的任务顺利完成。
时间回到十月中旬。“自2023年烤季起,要求统一复烤下线长梗要求包装为180KG/箱,大家都说说怎么办吧。”当时,专项小组刚刚成立,组员们在该厂“徐飞技师工作站”内热烈讨论着这项全新挑战。
“新烤季开始就得按要求运行,迫在眉睫啊!”“我们的设备确实不能满足新要求,必须大改一番了!”“怕什么,改就改!我们的目标是180KG装下、装好!”经过初步讨论,专项小组决定要先定下改造重点。
看着师傅们皱起的眉头,新员工杨子豪忍不住问:“从150KG到180KG,不就是多加30KG烟梗进箱子里吗,怎么大家这么愁呀?”
“这说起来容易做起来难,咱们设备装接烟梗是通过振动器振动,让烟梗下落到纸箱相互搭接、形成空隙,从而满足150KG/箱。”经验丰富的老师傅一针见血点出问题所在,“也就是说,咱们设备的振幅不足,这30KG想放进去是真难啊!”
徐飞师傅正在观察改造完毕的设备。 黄涵 摄
抓住改造重点虽然为完成任务开了个好头,但接下来专项小组还需“爬坡过坎”。因时间紧迫,针对设备振幅不足的问题,专项小组集思广益后决定选择直接用振幅更强的利旧设备进行升级。虽使用利旧烟梗装箱振动器是条“捷径”,但设备也会“认生”,为了让替换来的设备快速适应环境,专项小组从设备控制部分下手,用旧PLC进行测试,设计出适配烟梗装箱振动器的电气控制原理图和接线图,又根据设计配齐控制器件、组装控制箱,并编写了一套适用程序。
同时,专项小组选择改造烟梗装箱线设备布局和送梗包皮带机,利用皮带有效工作宽度为600mm的闲置皮带机,增加设备皮带工作面积,将原料拉平、铺匀,增加缓冲时间,达成加量30KG效果。设备改造过程中,师傅们从更符合烟梗输送标准的角度,对其台板、挡板、封皮进行定制,并将皮带机移至梗包称处连接安装。此外,为了改造后设备上箱、下箱方便,还设计了空箱提升装置和下箱导轨,实现下箱自动上“车”,更方便搬运。更长、更宽的烟梗运输“跑道”也可以进一步摊薄物料,一并解决了包芯散热的问题。
最终,一系列改造操作既节约了成本,设备也高效达到了180KG/箱的要求。
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