QC小组名片
小组名称:恒动QC小组
课题名称:YF25发射单元拆卸工装的研制
成果简介:YF25发射机是河南中烟工业有限责任公司的主力发射机型,发射机旋转体需经常拆卸更换,单个旋转体重量大且只能单人操作,更换耗时长、安全隐患大。恒动 QC 小组本着“保质设备、降本增效”的理念,通过研发一种实现以上两个功能的发射机旋转体拆装工装,提高发射单元单人拆卸可实施性、便捷性与安装精度,实现发射单元装置快速、安全维保。
图为恒动QC小组成员讨论工装设计思路。郭嘉摄
“维修室,维修室,1号发射机旋转体故障,呼叫修理工!”听到对讲机里的紧急呼叫,修理工王超拿起工具箱快步赶到发射机前。检查故障点,拖出旋转体,维修保养,重新装回……90分钟后,机器恢复了正常运转,王超的浅蓝色工装早已被汗水浸湿为深蓝色。这是2021年7月之前,在河南中烟工业有限责任公司发射单元保养中常见的一幕。
由于单个发射单元宽度仅10厘米,作业空间小,55公斤重的旋转体更换只能单人操作。频繁更换旋转体不仅耗费大量人力物力,还容易出现安全事故。看过一次复杂的更换流程之后,行业烟机设备修理工匠人才培养对象、“90后”员工顾则同开始思索起来。
“韩老师,旋转体作为易损件,每次故障停机更换都是一项‘大工程’,咱能不能设计一个辅助工装让维修快人一步?”顾则同来到韩建夫劳模创新工作室说出了自己的想法。
“我们之前也思考过这个问题,但旋转体重量大、安装精度高,一直没找到合适的设计思路。你刚才说,设计辅助拆卸工装?”全国劳模韩建夫若有所思,迅速召集恒动QC小组成员讨论思路。
经初步观察,发射单元拆卸安装总耗时约90分钟,而其中仅更换轴承为有效步骤,拆卸旋转体和安装旋转体耗时大约80分钟。如果能够通过工装对该步骤进行优化,则设备维修效率会大幅提升。
从无到有,从零到一。利用什么装置支撑固定旋转体轴,如何定位工装实现精准调整,怎么提高运输过程的稳定性……这一连串问题均没有思路借鉴、没有技术指导,课题研究陷入了困境。
“下班路上车抛锚,谁有千斤顶,支援一下!”正当众人一筹莫展之际,微信群里的消息让小组成员眼前一亮。
“千斤顶!”小组成员几乎同时脱口而出。液压千斤顶,那可是最佳的支撑装置!
秋高气爽的十月,在堆满书和图纸的工作室,大家边构思边设计、边计算边修改,通过设计液压支撑装置实现旋转体轴的固定,利用顶升装置实现发射单元的拆卸,通过精准定位工装的设计实现行程的精准调整,利用滚动滑轮减少旋转轴摩擦损坏,按照发射单元安装尺寸设计凹槽固定旋转体……小组成员前后绘制图纸100多张,计算分析1000多次,齐心协力完成了发射机发射单元拆卸工装设计。
经过反复验证,半年后,一个崭新的集拆卸、安装、定位于一体的YF25发射单元拆卸工装正式亮相。更换旋转体完全由工装支撑,充分解放了劳动力,使维修耗时由90分钟降低至20分钟,杜绝了发射单元旋转体安装不到位现象,保障了嘴棒产品质量。
“维修室,维修室,1号发射机旋转体故障,呼叫修理工!”如今,听到对讲机里的紧急呼叫,王师傅就会拉着拆卸工装来到发射机前,20分钟后机器便能恢复正常运转。
“喜讯!咱们的发射机发射单元拆卸工装获得了国家发明专利授权,属于行业内YF25机型首创。”随着发明专利的成功申报,质量意识、团队精神、创新精神在每个组员心中更加根深蒂固。