烟草在线德昌消息 预压打包段是烟叶复烤加工的最后一道工序,由于采用液压传动通过压头压实烟叶,油污、积尘成了预压打包段烟叶质量的最大隐患。为最大限度防止油污、积尘在预压打包过程中进入成品烟叶,四川德昌复烤厂经过半年多的探索、设计、实验,对预压打包工段设备实施了六项改造。
在空箱辊道上方有油管的位置增设4个接油盘,采用40*40*4mm的角钢和1.5mm厚的甘蔗板制作成2000*1700*40mm的接油盘,有效防止油管出现意外情况时油污进入成品烟叶中。
在主压头快转慢过程处分别安装3个接近开关,由原来程序上的时间控制改为接近开关控制,可以有效控制压头到达末端时的冲击。
在高位油箱回油管上安装溢流阀3个,控制在设备手动操作时压头升到顶端的冲击力。
在主压头活塞杆上套上与活塞杆长度相当的白色帆布套,一来避免活塞杆工作时形成的油膜与烟尘接触形成油尘团,二来可以在巡检中直观查看白色帆布套上是否出现油印、油污,即可判断活塞杆是否漏油。
组织专人对所有油管进行隐患排查,对油管连接处进行再一次紧固,并更换O型密封圈25个。
在进套箱落料口吸尘罩台阶处增设挡板3个,增大吸风口的吸力,最大化吸除飘浮的杂物,防止装箱过程中堆积的麻绒团、油尘团掉入成品中。
截止目前,六项改造已全部完成并投入使用,经进出口公司客户、厂领导、工艺质量管理科、设备管理科组成的成品质量抽检团多次抽检确认,成品烟箱、成品烟叶中均未发现油尘团,有效地消除了质量安全隐患。
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