日前,福建鑫叶投资管理集团有限公司(简称鑫叶公司)凹印车间“追光”QC小组的“降低七匹狼(蓝)小盒模切废品率”课题成果在全国100多个参评项目中脱颖而出,获得中国质量协会2024年度一等成果奖。这个“国奖”是如何炼成的?
鑫叶公司凹印车间“追光”QC小组获得中国质量协会2024年度一等成果奖
“反钩”,是长期困扰鑫叶公司凹印车间检品工序的问题,它的出现往往无规律、大小数量不一、号码不定。而一旦出现,就需要停机全检,严重影响生产效率。
面对该问题,车间组建“追光”QC小组,由老师傅搭配青年员工,以项目管理的方式展开研究,对检品机“人”“机”等要素展开全方位“体检”。经过反复试验,在全面排查了操作人员技能水平、检品机下纸刀角度和皮带更换频次、剥纸工序尖插工具插入角度等因素后,项目组确认造成“反钩”的问题在模切工序。
现场检查
通过多轮“头脑风暴法”,项目组确认了环境湿度大、刀垫与刀身距离短、小飞机口刀垫硬度低等7个末端因素,并分别对这7个末端因素一一进行测试验证。
老师傅提思路,年轻人重落实,将想法图表化、数据化,有形、有质、有量地勾勒出问题核心的轮廓。结合斯皮尔曼相关性检测、箱数图、热点图、瀑布图等创新工具,项目组最终“号准”了2个“病因”,即刀锋参数不合理和小飞机口刀垫硬度低。
对策实施过程以双重正交试验法精准施策,经过反复调优试验,拟定最佳方案,精确模切刀最佳参数;3D渲染出图则将项目组的想法落地。经过多向测试,从异形刀垫优化的改进到确定以长方形刀垫进行改善压痕效果,项目组终于设计出了最佳刀垫组合,完成了对策实施。
测验调试
项目实施后,模切废品率从0.33%降至0.12%,大大降低了废品率。
深挖创新潜力、激活创新动能、激发创新热情,今后,福建中烟将持续推动QC活动在全业务链条的运用,以创新创效驱动企业高质量发展。
笃行致远 2024中国烟草行业发展观察