2022年1月,吉林省白城市烟草专卖局(公司)物流配送中心分拣车间灯火通明。
“异型烟分拣效率能达到多少?今晚能完成分拣任务吗?”看着大家疲惫的面容,储配主任呼吁面色沉重地问道。
“综合效率平均能够达到5000条/小时,但是异型烟数量太多了,整条分拣线都有些吃不消。”维修班长姚葵阳回答道,“而且各个部位故障都比较多。”
最终,异型烟分拣线以平均每天20个小时的有效工作时长,度过了当年销售旺季。
痛定思痛,物流配送中心决定成立攻关小组破解异型烟分拣线故障多、效率低的难题。通过现场跟班观察、分析故障数据、会议座谈讨论等方式,大家发现,制约异型烟分拣效率的因素主要集中在四个方面:一是异型烟分拣数量和品规持续增加,分拣烟仓数量严重不足;二是现有分拣线和包装机缓存皮带过短,皮带卷烟缓存量过少;三是异型烟两台包装机无法实时分拣,一台故障或更换耗材时另一台必须停机,分拣停顿时间长;四是异型烟包装机机械手故障频发,包装过程中人为干预频繁。
找到异型烟分拣线效率低、故障多的症结后,攻关小组对症结产生的原因、表象进行了逐一研究,并围绕可行的解决措施进行了热烈探讨,在一次次探讨中逐步明确了改造方向:异型烟数量和品规多,就增加立式和下落式分拣烟仓,提高设备整体适用性;缓存皮带过短,就通过多层子线方式延长缓存皮带长度,增加缓存卷烟数量;无法实时分拣,就进行软件改造,由调度系统根据各包装机运行状态动态调整卷烟输送路径;机械手故障频发,就取消机械手环节,采取“翻板+侧推”的包装模式,提高和稳定包装效率。
经过全体攻关小组成员的共同努力,异型烟分拣线技术改造方案逐步成型并最终实施改造。在2023年元旦、春节销售旺季,技改效果得到充分检验:异型烟分拣效率最高达到10000条/小时,同比提高100%;平均分拣时长控制在10小时/天以内,同比减少50%;单日最高分拣时长14小时,同比减少61%。
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