QC小组名片
小组名称:晴天QC小组
课题名称:降低细支卷烟接装纸双层次数
成果简介:针对烟支接装纸双层质量问题,吉林烟草工业有限责任公司延吉卷烟厂卷包车间晴天QC小组积极调查,深入分析,找出问题症结——接装纸剔除、吸取装置失效。他们通过设计接装纸片剔除气路控制系统、改造配气盘从根本上解决接装纸双层质量问题,取得了显著成果:接装纸丢失率降至0%,接装纸双层质量问题市场反馈降至0,每年可为企业创造119.8万元的经济效益。本课题的设计方案获得了国家实用新型专利授权,该课题成果在2023年全国 QC小组成果发表交流活动中被评为“专业级”。
“褚师傅,最近在启车过程中还有接装纸双层的烟支吗?”近日,在吉林烟草工业有限责任公司延吉卷烟厂卷包车间,工艺技术员毛春丽向操作工褚海义询问ZJ17D设备改造后的运行情况。
“你们的改造真的太棒了!现在不仅不会出现接装纸双层的情况,而且启车时减速时间也缩短了,效率大大提高。”褚海义称赞道。
为什么要对ZJ17D设备进行改造呢?2022年年初,根据企业质量管理三年规划要求,卷包车间对2021年消费者投诉的问题进行梳理,并对2022年1月份细支卷烟接装纸质量问题进行统计,发现消费者投诉和生产过程中接装纸双层质量问题占比最高,且均发生在ZJ17D设备。质量就是品牌,品质就是生命,细支烟接装纸双层质量问题必须尽快解决。
车间领导班子迅速组织技术骨干召开分析会,寻找行之有效的解决办法。最终,晴天QC小组承担起这次技术攻关的任务。
接到任务后,毛春丽立即带领小组赶赴生产现场,对接装纸双层烟支质量状况进行调查、分析,发现ZJ17D设备启车时留有一定长度未涂胶的接装纸不能正常包裹烟支,运行时,这些未涂胶接装纸如果没有进入收集箱内,可能会附在鼓轮表面与滤嘴烟支接触,到搓烟轮处搓接,形成接装纸双层烟支。小组成员对接装纸双层烟支进行拆解分析,测量发现外层纸片和启车过程中裁切的接装纸片宽度一致,可以确定设备启车过程中有外层接装纸片未收集到收集箱内。
“为什么会出现这种情况呢?”维修工王帅心里直犯嘀咕。为了找到问题产生的原因,小组成员每天早早来到生产现场,在ZJ17D设备旁蹲点守候,观察启车过程中接装纸剔除、吸取装置的工作状态,仔细记录启车纸片丢失情况。经计算后,他们发现ZJ17D卷烟设备启车过程中纸片丢失率达9091ppm。接装纸剔除、吸取装置失效是造成接装纸片丢失的症结。
针对症结进行原因分析,根据“人、机、料、法、环”分析思路,小组共找到了14个末端因素。针对这14个末端因素,小组成员绘制了要因确认计划表,逐一进行确认,最终确定了两个要因:切纸轮剔除接装纸时序不对应和配气盘提供定向清洁风不足。原因明确之后,小组成员分工负责,针对每个原因制定了多项对策,并按照对策表逐一实施验证。通过对实验数据、实验效果以及经济性等方面进行考量,选出了最优解决方案:增加接装纸片剔除气路控制系统和配气盘剔除工位加工腰孔。
在对策实施后,小组对设备进行了为期3个月的观察及数据统计,ZJ17D卷接机组设备启车过程中纸片丢失率降至0%,晴天QC小组从根本上解决了接装纸双层质量问题。
“毛姐,这块硬骨头被我们啃下了,接装纸双层的烟支再也不会出现了!”王帅开心地对毛春丽说。毛春丽叮嘱道:“这次设备改造的效果很明显,相关市场反馈投诉数也降为0,但是大家绝不能掉以轻心,还要做好后续的跟踪观察工作。”
历经半年的艰辛攻关,晴天QC小组设计的接装纸片剔除气路控制系统、改造的配气盘从根本上解决了接装纸双层质量问题,有效缩短了设备启车过程减速时间,经测算每年可创造经济效益119.8万元。本课题设计的接装纸片剔除气路控制系统的清除装置,还获得了国家实用新型专利授权,受到了行业专家的一致好评。
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