为强化技术创新能力,提升产品核心竞争力,四川中烟工业有限责任公司绵阳卷烟厂制丝车间党支部确立“提高掺配丝总体掺配精度”党员先锋攻坚课题,并于近日圆满结题。
此前,该厂制丝掺配丝总体掺配精度工艺要求精度为≤0.05%,而实际掺配精度为0.13%,该车间党支部随即组织党员针对该问题进行课题攻坚。
党员攻坚团队通过跟踪观察、收集数据、分析控制模式等,找到了影响工艺精度的3项主要因素,进而从设备操作、控制和改造等方面提出了优化改进对策,并逐一实施改进。他们分别优化了叶丝主秤在尾料阶段时的最小允许掺配流量,优化了膨胀烟丝和梗丝掺配电子秤PID值,提高了瞬时流量稳定性,检查并紧固了电子秤及其辅联设备的各处变频器、电机线接线端子、对射式光电开关,同时调整电子秤速度系数,实现流量平滑。
以上攻坚措施实施完成后,经过两个月的跟踪验证,掺配丝总体掺配精度为0.03%,小于目标值0.05%,课题攻坚取得明显成效。
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