今年9月底,红塔辽宁烟草有限责任公司营口卷烟厂卷包车间圆满完成A4中支机组自主调试,设备运行稳定且质量检验合格。在10月份的运行中,设备单班平均产量达到42.8箱,刷新了去年中支烟36箱的最高记录,交出了一份亮丽的设备自主调试“成绩单”。
为有效提升“人民大会堂”(中支)市场供给能力,红辽公司营口卷烟厂今年升级并改造一台A4中支烟设备。8月底,受疫情影响,原调试厂家工作人员无法及时返回,调试工作陷入停滞。当时“人民大会堂”(中支)市场需求大,但人工包烟劳动强度高、过程耗时长、产出效率低,工人每天加班近3个小时。面对这种形势,如何完成设备调试成为当务之急。
最终经研究决定,由卷包车间组织力量对设备进行自主调试。接到任务后,卷包车间第一时间组织精干力量成立项目组,全面接手中支设备调试工作。在生产设备科、质量管理科的协调与支持下,他们制定调试方案,以最快速度、最高效率、最大力量、最强决心开展中支烟设备调试。
卷包车间在前期的周密部署下,多次召开调试项目推进会议,以项目化管理为抓手,以“问题精细化分解、流程制度化重塑、人才阶梯化培养”为引领,对标攻关,突破难点,优化资源配置,充分激发职工积极性、主动性、创造性,努力实现中支设备调试的全新突破。
“调试工作就是在跟时间赛跑。”调试项目组包装机攻坚带头人陶玉强是卷包车间机械维修组组长、中一级维修技师,有着丰富的设备调试及维修经验。他带领青年团队逐项逐类展开技术攻关,20天的调试攻坚期,项目组按照前期会议部署的方向,一步步展开、一项项分解、一件件落实、一天天见效,把复杂的调试工作分解为一个个小项目、小课题、小难点,逐一攻关,按项解决。
在复杂繁琐、困难叠出的调试工作中,突破难点难题,解决实际困难,技术创新是关键。
A4中支机组包装机条盒透明纸输送装置由于结构改变,定位、裁切、包裹等关键部位与以往普通机型大不一样,每一个环节都需要靠调试人员现场分析、协力研讨、反复操作,有的部位甚至要来回调试十几遍才能到标准位置。即使在调试最后的几天,试验烟支中仍然有大量的表面褶皱、端面不齐的现象发生,紧迫的时间期限和复杂的设备难题考验着项目组每一个人。
面对挑战,陶玉强带领青年团队积极运用创新手段,仔细排查烟包运动轨迹中的每一个部位。反复试验后,终于发现包装机1号轮模盒夹烟板斜面角度存在偏移,致使烟支运动时受挤压摩擦形成褶皱。为节省时间成本,项目组利用“卡住整体,调整局部”的新方法,在保证其他导轮位置不变的前提下,重点拆分一号轮夹烟板结构,重新调整斜面角度,打磨关键输送位置,寻找制约因素,彻底解决了这项难题。同时,在项目组攻坚调试中,陶玉强、李宪成两位师傅还经常带领徒弟们共同“研读”设备,一路闯关解决难题,针对设备故障易发点、安全隐患点、清洁困难点,不断进行自主优化和创新调整。调试期间,他们共完成了十多处现场改善和设备改造案例,设备运行状态更加稳定、更符合现场作业需求。
经验丰富的陶玉强和李宪成,调试期间一边抓调试,一边助力徒弟提升技能。他们经常把一些问题“推”给徒弟,让他们去主动思考,主动寻求解决办法。自主创新能力是企业技术发展的关键和核心,最重要的抓手就是人才队伍建设。卷包车间一直在努力拓宽青年人才的培养方式,有针对性地培育创新领军人物和关键人才,利用这次中支设备调试的机会,他们既检验和锻造了技术队伍,又充分调动了青年员工的积极性和创造性,为一线生产培养了青年技术人才,为打造一支层次分明、结构合理、素质高、能力强的人才梯队奠定了坚实基础。
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