烟草在线四川消息 “班长,三号发丝机噪声有点大,颤动得也比较厉害,快找修理工来看看吧。”6月3日上午,重庆烟草工业公司黔江分厂制丝车间大班长张洪的对讲机里,传来了发丝机操作工的报告声。
分析“太空船”故障
终于找到问题关键!
修理工赶到现场。经初检,判定是发丝机主转动轴故障,需要拆散抢修。但更换主转动轴可不是一件简单的事,光是拆卸零配件,就需要很多专业工具,维修难度很大。是否可以等设备厂家技术人员到厂维修呢?
这个思路很快被否定。制丝车间四台发丝机,各自担负着不同牌号发丝任务,根据生产各牌号调度安排,三天之内必须修好,等厂家人员,时间根本不允许。
“太空船”故障引起了分厂高度重视。他们迅速抽调技术精英,成立了由维修技师杨文均担纲负责的四人抢修小组。同时,生产科、设备科等科室相关人员也陆续来到现场,出谋划策……
发丝机外形酷似太空飞行器,运行中,转盘又似飞蝶在原地旋转,大家平日里都称它们为“太空船”。第一次解剖“太空船”,抢修小组丝毫不敢含糊。对外围辅连设备拆除完毕后,再小心翼翼拧去几十颗外罩连接螺丝,四个人合力用手一抬,咦?“太空船”外罩纹丝未动。
“慌不得,不能蛮干!查下设备结构图纸,不然要出问题。”设备科科长周显江这一提醒,大家再也不敢发力,怕蛮力导致设备变形。
查看图纸了解到:要揭开外罩,不仅需要发够力,还得均匀用力。怎么使其受力均匀呢?维修人员又都动起了脑筋。忽然,杨文均灵光一现:“对了,可以从四个观察窗对角处套上起重绳,从顶部起吊,受力不就均匀了吗?”
说迟时,那时快。找工具,穿绳子,现场又忙活开了。经起重吊钩一挂,轻轻松松,外罩取下。大家又干劲十足地忙活起了余下工作——领配件、拆转盘、传工具、打手电……不一会,他们就从“太空船”中心取出了转动轴柱。
取出了故障转动轴,将原厂配件安上不就完事了吗?可没想到,大家费心出力把上面转动盘装好后,封盖距离飞蝶似的转动盘却约有10MM间隙,怎么也拧不到位……怎么回事?拿油标卡尺量,长度没问题呀?这可是原厂配件呀?
问题没有解决,感觉时间“溜”得比平时更快。一小时,两小时、半天、一天半…眼看还剩一天多时间了,故障还没能取得进展。
不行,还得想办法。“硬办法,一截一截的量,再与原转轴对比,看到底是那段出了问题。”杨文均再次仔细测量,哦!问题出在螺丝多出的那段——原来,由于焊接工艺没有螺纹且直径大于螺丝,怎么能拧到位?
找到了症结,故障就是个小问题。大家围聚一起,用锉刀几分钟就把问题解决了。合上外罩、接管线、量水平……功夫不负有心人,第三天上午,“太空船”一试机,运转正常如初,大家伙这时才真正舒了一口气。
重庆中烟,以新质生产力推动企业高质量发展