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上海烟机:让商标纸走得更顺畅

2014年04月08日 来源:烟草在线据《东方烟草报》 作者:金鑫
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  烟草在线据《东方烟草报》报道  “ZB47型硬盒硬条包装机(以下简称ZB47型包装机)商标纸输送过程稳定性不高,导致停机次数较多,影响了生产效率。”去年6月,在上海烟草机械有限责任公司的一次质量改进会上,刚从陕西中烟工业有限责任公司宝鸡卷烟厂安装调试现场回来的ZB47型包装机项目负责人胡国胜向大家通报了这样一个情况。

  “我与山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂的维修技师进行交流时,他们也反映了这个问题。咱们得尽快想想办法!”上海烟机公司硬包总设计师金裕华说。

  ZB47型包装机是上海烟机公司高速机的代表产品。自该机型投入市场以来,上海烟机公司一直致力于改进机组的装配和调试质量,提高机组运行的稳定性。

  “要让商标纸走得更顺畅!”质量改进会次日,胡国胜便召集设计组成员组成QC攻关小组,一场针对ZB47型包装机商标纸输送改进的攻关随之展开。

  在ZB47型包装机中,商标纸输送部件的功能是向纸库输送商标纸堆,进行单张商标纸吸取、上胶,传送至包装轮,实现商标纸的供给。在商标纸输送线路上,可能造成机器停机的原因有许多,比如商标纸材料问题、调试不到位、零件设计不周等。

  为揪出症结,小组成员调取了济南、宝鸡和天津卷烟厂2010~2012年的ZB47型包装机可靠性测试数据,逐一分析停机记录,进行数据比对,寻找共同点。最后,他们统计出了造成停机的三大原因:商标纸第二输送鼓轮光电检测灵敏度不够、第三鼓轮皮带输送结构不稳定、导轨过高导致商标纸在皮带上卡不准。

  根据上述分析,小组对症下药,决定对产品部分结构进行整体改进。一方面,胡国胜带领小组成员泡在车间正在装配、调试的机组旁,在部件装配时,以部件为单位对可能产生影响的零件结构逐一排查;在联机调试时,盯牢商标纸输送线路,不遗漏商标纸输送的一丝异常动作。另一方面,金裕华与多家卷烟厂维修技师合作,将他们对此类问题的解决方案进行汇总,借鉴他们的成功经验。

  攻关过程中,小组成员发现很多卷烟厂喜欢使用颜色较为靓丽的复合膜型商标纸,但这种商标纸盖舌处较硬,且不易上胶,输送过程中很容易弹开。为了满足用户的个性化需求,小组成员决定对输送线路进行改进。

  他们试验了多家卷烟厂近十种复合膜型商标纸,最终找准了此类商标纸在输送过程中容易弹开的部件位置,通过延伸挡板、增加托杆坡度,解决了此类商标纸卡纸的问题。

  经过三个多月的努力,小组成员终于将三大停机问题“一扫而光”:光电检测的灵敏度不够,他们通过重新设计第二鼓轮的结构扩大了检测范围;商标纸在第三鼓轮皮带上传输不稳,他们将原来四根皮带的不对称结构重新设计为两根皮带的对称结构,不仅提高了传输稳定性,还节约了成本;导轨过高就将原导轨的尺寸缩小,让商标纸走得更顺畅。

  改进后的零件一生产出来,小组立即派遣调试人员和技术人员赶赴宝鸡卷烟厂进行了更换。可靠性测试显示,改进后,由于商标纸偏斜造成卡纸停机的情况平均每班发生4次,对比2012年度可靠性测试结果(平均每班约发生17次)大幅减少,生产效率明显提升。

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