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厦门烟草工业:从“三班倒”到“两运转”

福建中烟厦门烟草工业有限责任公司精益管理活动纪实
2014年03月12日 来源:烟草在线据《东方烟草报》报道 作者:黄倩
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  烟草在线据《东方烟草报》报道  “实行了一年‘两运转’(只上早班和中班,无特殊情况不上夜班),不但生产效率提高了,大家的体检数据也都‘漂亮’起来!”近日,福建中烟厦门烟草工业有限责任公司卷包车间班长谢其金对笔者说。

  为了保证生产,员工实行早上、中午、晚上“三班倒”是烟草工业企业常用的工作模式。人是企业的核心,是企业发展的根本和关键,长期上夜班不仅不利于职工健康,而且从长远看会影响生产效率的提升。2013年以来,厦门烟草工业有限责任公司通过探索推进精益管理,实现了从“三班倒”到“两运转”的转变,大幅减少了夜班班次,有效提高了生产效率,降低了职工的劳动强度。

  以人为本转变生产模式

  2010年,因公司发展需要,厦门烟草工业有限责任公司卷包车间的生产模式由“四班三运转”转变为“三班三运转”,这就意味着车间班组人员需要轮流持续上一个星期的通宵夜班,紧接着是一个星期的早班和中班。

  在2012年9月的一次意见调查中,卷包车间的职工们提出希望能改变“三班倒”的生产模式,缓解连续上大夜班的疲惫。

  面对职工们疲倦的面容和热切的声音,厦门烟草工业有限责任公司总经理林荣欣说:“如今,我们已经拥有配置齐全的一流生产设备,也拥有甘于奉献的好职工,如果还不能提高生产效率,减轻劳动强度,这就是管理者的失职!”

  一定要改变现状,可是怎么改?生产模式的改变说起来容易,做起来却面临不小的困难。

  “要借助精益管理实现工作模式的转变,通过精益管理确保在2013年春节后,实现卷包车间‘两运转’。”2012年年底,在公司精益生产讨论会上,林荣欣提出了这样的目标。

  经过多次思想碰撞和全员研讨,公司最终确定精益管理的新思路——在生产组织模式上,以“拉动式”代替“推动式”,使企业真正做到从需求出发:需要多少,就生产多少,需要生产多少,就采购多少,改变以往以企业生产量去推动市场的方式,让生产更加精益、更加集约。

  找准节点确保工作效率

  从2013年1月起,厦门烟草工业有限责任公司以提高卷包台班产量为切入点,通过加强对生产、质量、设备三个模块的精益管理,切实保障“两运转”工作顺利进行。

  质量管理部通过反复测试,提高风险辨识能力,制定了关于车间现场物料周转及防护的相关规定;结合生产模式变化,修订了《卷包产品质量检验作业指导书》。设备保障方面,关注日常设备运行、备件耗用、能源耗用情况,对比设备运行各类指标,通过对重点工作的痕迹化管理,对新模式下设备运行、工作流程等方面暴露出来的问题进行认真分析;通过基础检修减少设备生产过程中发生故障的频次,降低维护成本,提高设备运行效率。质量管理部还与卷包车间就实行“两运转”后开工收尾工作的流程进行分析研究并予以优化,最终形成新的设备维护保养具体标准与操作指南。

  在公司全员及各部门的互相配合下,一切似乎步入正轨:试行“两运转”后的第一个月,卷包(中速机)台班产量以269万支的指标值与2012年全年平均值(272万支)基本持平,小盒单耗、卷烟纸单耗等各项主要消耗指标总体呈现下降趋势,有效作业率提升了2个百分点左右。

  然而,3月份,在其他指标相对稳定的情况下,台班产量却下滑到266万支,4月份,下滑趋势更加明显,部分机台班产量跌破200万支,甚至多次出现同一班机台产量同时低于200万支的情况。

  作为“两运转”关键支撑的台班产量若出现下滑,必将大大影响生产模式变革的顺利开展。该问题引起了公司上下的高度重视,卷包车间迅速成立“提高中速台班产量”精益活动小组,开展多次分层级、分岗位的讨论,从“人”、“机”、“料”、“法”、“环”五方面对原因进行剖析。经过讨论,最终找到32条导致台班产量下滑的原因以及6项风险识别点,提出了14项改进措施。

  根据收集到的意见,卷包车间运用PDCA管理法确定解决方案:一是设定产量基准线,对低于基准的机台进行分析。二是非故障设备却不达标的机台由生产班组负责研究,每周召开小组例会,分析趋势,总结规律,找出问题的共同点,技术人员对设备进行改造升级,征求员工意见,不断优化工作流程,并予以固化。三是从整体上加强考核,改变以往台班产量只与机台操作人员挂钩的考核方式,将维修、管理等其他相关人员也一并纳入考核,提高整体工作效率。

  总结经验促进管理深化

  经过对设备的精益化维护和管理,对工作流程的不断优化和完善,2013年下半年,在“两运转”工作模式下,卷包台班产量已上升到较高水平——中速硬盒台班产量突破280万支;卷包中速硬盒(不含异型)台班产量由2、3月份的267万支提高到288万支。2013年下半年,厦门烟草工业有限责任公司的大夜班班次比2013年同期减少85%,生产卷烟总量却较同期增长了1.99%,生产质量水平持续提升。其中,叶丝出丝率、小盒单耗、卷烟纸单耗、滤棒单耗、单箱退残、中速机硬盒台班产量等公司生产运行指标均达到或优于2012年同期平均水平。 

  “两运转”生产模式的顺利实施,是践行精益管理取得的一次成功。下一步,厦门烟草工业有限责任公司将结合企业当前实际,在巩固成果的基础上,把“精益制造”与精益管理结合起来,进一步拉动管理水平提升。同时,公司将紧紧围绕队伍建设,在“以人为本”思想的指导下,提高职工的业务水平,让更多职工参与到精益管理活动中,让精益管理帮助职工得到更多福利。

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